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三高一低煙煤在5000t/d生產線的應用

千陽海螺水泥有限責任公司 · 2013-03-14 15:21

  我公司5 000t/d 生產線于2010年投產,預熱器系統(tǒng)采取的是日本川崎公司的KSV爐。篦冷機采取的是德國CP公司生產的第四代篦冷機。整條生產線設備配置均達到先進水平行列。但近年來由于煤炭價格日益提高造成了生產成本上升。為此,我們采用了寇家河煙煤,其特點是灰分低、揮發(fā)分高、發(fā)熱量高、內水高。生產中我們發(fā)現窯皮厚而長,窯內風速過快,窯頭飛砂嚴重,熟料的結粒細小、個別熟料顏色發(fā)白,游離鈣時常出現連續(xù)跑點,窯的產量降低。

  1 現象分析

  1)煤的揮發(fā)分變高時,煤粉著火快,焦炭顆粒周圍的氧氣濃度降低,易形成距窯頭近、穩(wěn)定偏低、高溫部分變長的火焰。

  2)窯尾溫度偏高,燒成帶主窯皮過厚且副窯皮明顯增長,預熱器出口溫度比以前提高了15℃, 分解爐溫度與C5出口溫度倒掛,C4和C5下料管結皮嚴重,煙室積料較多且拐角處結皮較厚,有時造成窯尾負壓高達-1000Pa;

  3)生料配料品種單一,僅采取礦山石灰石,粘土,和鐵粉三種原材料配料,生料成分特點是低硅高堿,加重了預熱器系統(tǒng)結皮和窯尾積料,導致窯內通風不良,出現還原氣氛,熟料黃心現象時常出現,入窯生料在過渡帶提前出現液相量,生料包裹結球,導致熟料在燒成帶燒不透,出現欠燒料。

  4)預熱器系統(tǒng)負壓整體增大,C1出口壓力由-4800Pa 上升到-5500Pa。分解爐出口壓力由-1300 Pa上升到-1700 Pa.煤質調整前后, 煙煤中其他指標都沒有多少變化, 只是煤的內水含量由以前的2.7%提高到4.7%,揮發(fā)分由以前的27上升到34.經過分析認為,以上問題的發(fā)生主要是由于煙煤中的內水含量加大和揮發(fā)分高造成煤粉燃燒的特性產生了變化。

  2 采取的措施

  1)針對揮發(fā)分高的煤粉應增加火焰周圍的氧氣濃度;增加軸流風的風量及風速(在原有火焰的狀態(tài)下);增加一次風風量。

  2)調整出磨煤粉的細度指標,由以前的0.08mm篩余≤12%改為≤8%,通過降低細度來減少內水高對煤燃燒的影響,加快煤粉的燃燒。

  3)調整系統(tǒng)的風量,在保煤粉完全燃燒的前提下盡量減少系統(tǒng)拉風,縮短火焰,減少后燃燒現象的發(fā)生,同時調整內外風的比例,將內風閥門由原來的50%開到100%,外風由100%調整到50%。通過調整內外風的比例使火焰集中,縮短燒成帶長度,保證了煤粉的充分燃燒,降低了窯尾的溫度,同時減少了窯尾煙室的結皮,系統(tǒng)通風得到了保證。

  4) 加強預熱器系統(tǒng)的清理,窯尾煙室由原來的一班清理一次改為兩次。

  5) 調整熟料率值, 由于受生產成本制約,熟料率值并未采取調整。建議生產成本允許的情況下采購高硅砂巖進行配料,將熟料率值由調整前的:KH=0.89±0.02、n=2.4 ±0.1、P =1.7 ±0.1, 調整為:KH =0.89 ±0.02、n =2.5±0.1、P=1.4±0.1。如此調整后預期會大大減輕系統(tǒng)結皮現象,保證窯內通風順暢,避免出現還原氣氛產生二次游離鈣。同時減輕熟料包球現象,減輕燒成帶煅燒負荷。

  3 效果

  使用三高一低煙煤前后的煤質對比見表1。

 

時間

Mad

/%

Aad

/%

Vad

/%

Qgr,ad

/(kJ/kg)

標準煤耗

/kg/t

產量

/t/d

調整前

27

18.28

27.27

21347

106.28

5100

調整后

4.7

13.23

34.14

24695

100.2

5500

  表1 使用前后煤的工業(yè)分析對比采取以上措施后,整個系統(tǒng)得到了穩(wěn)定,C1出口壓力降回到了-4 800Pa,產量保持在5500t/d 以上,同時綜合利用煤炭資源,使生產成本得到了大幅度的降低,取得了良好的經濟效益。

 

編輯:王中倩

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